5月下旬出口一批25度缩合型模具硅胶,留存样品;在7月份打开时,发现此模具胶有点增稠情况,与固化剂混合搅拌之后流动性性差,气泡难以排除。
使用翻模硅胶,硅胶产品固化后,产品内部或者表面出现气泡,到底是什么原因导致出现气泡产生,以及解决的办法。
某些客户为了加快生产速度,想一昧加快模具硅胶硫化速度,从而提高生产速度;事实如此,真的有办法提高硫化速度,从而提高生产速度,却又不影响模具硅胶固化后的质量
加成型液体模具胶做出来硅胶模,表面粗糙性较为严重,光滑度不高,细眼观察还存在细小颗粒物,严重影响硅胶模具的美观度,质量方面存在不达标的风险。
环氧树脂固化过程中会产生大量的热量,因此要求硅胶模必须采用耐高温的模具硅胶制做而成;在环氧树脂反应过程中能耐得住它高温,而不把硅胶模给烧坏。
硅油和色浆搅拌时间不够,没有完全融合,装瓶后长时间静放,导致色浆沉淀之地下,硅油浮在表面。
液体模具硅胶固化之后,在使用一段时间后,出现了变形的情况,导致硅胶模具的使用效率降低,使用价值减少
高温液体硅胶搅拌之后,会存在大量的气泡;未冷却就开始装桶,存在溢出风险。
更换液体硅胶供应商或者单干,只能提供硅胶模具样品的情况下,需要硅胶厂家根据样品调制相对应的模具硅胶;模具硅胶性能参数、颜色、抗撕拉、拉伸力尽可能跟样品参数看齐。